华北井下积极优化宁东油田套管固井技术

宁东油田是鄂尔多斯油气增储上产的主要后备战场,自开发以来产能相对稳定。华北井下固井专业自2006年进入该市场以来,经历了直井固井、三开水平井常规技套固井、二开结构水平井A点以上井段技套固井等,尤其二开结构水平井A点以上井段技套固井由于采用封隔器等特殊工具,固井质量产生波动。

中国石化新闻网报道:日前,华北工程公司井下作业分公司1401固井队积极优化宁东油田管外封隔器套管固井技术,采用优化后工艺施工的NP27井和NP28井2口水平井,施工过程顺利,质量稳定,有效的解决了水泥浆漏入水平段的风险。

为此,该公司成立专门项目部,选派固井技术专家,对此类型的井固井施工进行了认证分析和总结,通过统计分析认为,只要在固井期间发生井内漏失,则水泥浆一定会漏入水平段。这点说明封隔器在裸眼段封隔效果欠佳,主要原因可能为井眼的不规则性,导致封隔器胀封后不能完全有效隔离环空,一旦发生漏失,则水泥浆会在受压作用下透过封隔器与井壁的接触面进入水平段。

针对这个情况,该公司采用双扶正器,模拟套管刚性进行通井,并对狗腿度较大井段反复提拉,以确保下套管过程中管外封隔器能安全通过;对井眼进行承压试验,稳压值不低于3MPa,以验证井眼承压能力,给下套管、循环及固井过程预留安全压力窗口;分别对上下管外封隔器胶皮长度、外径进行优化,采用封隔器胶筒加长和本体外径加大;对住井技术员进行岗位操作规程,现场关键环节点检查注意事项进行培训,特别要求加大封隔器入井、进入斜井段及经过狗腿度较大井段的现场监管力度;加大室内水泥浆化验数据的收集、分析力度,优化水泥浆性能,同时严格按照流变学理论进行水泥浆性能调整,以实现水泥浆低排量情况下塞流顶替要求。

固井施工过程中,根据实钻油气层显示情况合理设计常规水泥浆返高,最大程度降低井底压力;固井施工全程,周边生产井停抽,并全程关注井内压力有无变化情况;固井施工配注水泥浆过程中分阶段控制替入排量,特别在配注尾浆过程中,严格控制注入排量,以减小重力加速度效应,最大程度降低因环空返速过高而引起的井内复杂;充分利用水泥车排量调整灵活,压力涨幅明显、直观等特点,固井替浆全程采用水泥车替注,控制注替过程中的排量和压力,进一步降低低密度水泥浆密度,有效的避免了施工中的漏失问题,从而降低了水泥浆漏入水平段的风险。

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